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4×60米回轉窯的都用哪些耐火磚能提高耐火材料的壽命

2018.1.18

4×60米回轉窯的都用哪些耐火磚?

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  • 每半年需要1次4~6天停窯時間更換耐火材料,嚴重影響窯的運轉率及臺時產量,浪費大量人力、物力,在水泥銷售旺季增加了企業的損失。

    自投產兩年來,回轉窯的耐火材料使用時間為6個多月,耐火材料的使用壽命較短,每年近兩次更換耐火材料不僅增加了成本,還嚴重影響了設備運轉率。

    在水泥銷售旺季時因更換耐火磚而停窯檢修,生產壓力大,會影響到水泥銷售,甚榮盛耐材影響到全年生產任務的完成。

    原因分析

    耐火磚的質量,直接結合鎂鉻磚熱穩定性不好,熱膨脹系數大,耐極冷極熱性能差;原燃材料波動大,造成入窯生料成分波動大,窯皮頻繁垮落,窯況難以穩定;配料方案的選擇有待優化;噴煤管位置未做到及時合理調整;電器、設備小故障多,造成開停窯頻繁;操作員的培訓學習力度不夠;相關制度不完善,制度的執行不到位。

    解決措施

    措施一:更換耐火磚品種,同時加強施工過程中的監督。

    窯系統用磚,以前都是直接結合鎂鉻磚,現在更換為榮盛耐材種鎂鉻磚,以延長窯襯的使用壽命。

    直接結合鎂鉻磚熱穩定性差,熱膨脹系數大,耐極冷極熱性能差,改用榮盛耐材種鎂鉻磚,可以延長窯襯的使用壽命。在窯耐火材料的施工方面,設有專人監督,在施工過程中嚴把質量關,發現砌磚質量問題及時糾正處理,確保施工質量。

    措施二:統一操作,及時調整工藝控制參數,延長窯皮長度。

    公司窯皮長度偏短,一般為16~17米,利用工藝技術手段,補掛窯皮,使窯皮長度在18米以上,并加以維護。具體操作:嚴格按照制定窯的烘烤制度,堅持“慢升溫不回頭”的原則,中控操作堅持統一操作,操作員要嚴格按照升溫曲線進行操作,保證窯熱工制度的穩定,保證窯皮粘掛牢固;及時調整操作工藝控制參數,以免造成窯皮頻繁垮落,窯筒體溫度高。

    措施三:加強管理、穩定原燃材料的質量。

    從原燃材料進廠開始把關,嚴格控制石灰石、原煤、黏土、鐵粉、粉煤灰、脫硫石膏、建筑垃圾等原燃材料質量,按照《原燃材料采購與質量驗收標準》要求進行檢驗和驗收。加大礦山開采、搭配的控制力度,采剝并舉,預先控制,提前預防,在保證石灰石質量的前提下,充分利用劣質石灰石,嚴格控制生料中石灰石合理使用比例。加強進廠原煤的質量管理,對進廠原煤進行合理搭配均化,經過礦山各平臺成分化學分析,確定合理搭配方案。 措施四:確定合理的配料方案。

    根據原燃材料的頻繁波動,進行優化配料方案,一致通過降低Fe2O3,提高KH的配料方案,對熟料的三率值進行調整,熟料KH穩定在0.91左右,提高了窯的適應性,穩定了窯皮長度和厚度,延長了窯襯的使用壽命。嚴格控制出磨生料合格率。生料配料采用石灰石、黏土、鐵粉3組分配料,同時制定出磨生料二次考核制度,對熒光分析工進行培訓,統一操作參數,提高出磨生料合格率,確保出磨生料質量符合要求。 措施五:窯皮的變化及噴煤管三次風的調整。 在生產過程中根據窯皮的變化情況,及時調整煤管位置:在原有的煤管定位上大膽調整,

    經過調整運行適應窯況,利用停窯檢修,對噴煤管進行全面檢查,觀察窯內的窯皮,有利于開窯后噴煤管位置角度的調整。通過窯皮薄厚及長短摸索出一套參數,根據窯皮的長短情況及時調整三次風門,使窯爐用風得到合理的分配,使窯皮平整,熱工制度穩定,延長了燒成帶,又保證了窯內通風。

    措施六:加強現場維護與小技小改,提高設備運轉率。

    針對于1號窯2檔輪帶前邊溫度持續偏高,4月現場新加兩臺軸流風機進行強制冷卻。從2月起機電車間、運行保障部實行了設備四級巡檢制度,減少了突發事故的發生。6月進入高溫季節,窯操作員與現場崗位進行溝通交流,加強現場崗位的責任心,每班對窯筒體風機的位置及溫度匯報操作員,以方便操作員根據筒掃情況及時開停窯筒體冷卻風機,確保窯皮的平整,以達到長期安全運行的目的。

    措施七:日常生產過程中制度的建立與執行。

    在日常生產過程中對操作員操作進行嚴格要求,窯筒體溫度高于350℃納入月底二次考核,系統負壓要嚴格控制在范圍內,對筒體冷卻風機的開停制定相關制度,通過對操作員的嚴格要求,未發生因操作而導致停窯的現象。堅持每班對預熱器系統進行檢查清理工作,防止系統結皮漏風現象,保證窯內通風良好,從6月到12月,窯系統運行良好,提高了窯的運轉率。

    措施八:加大對操作員的培訓,提高操作技能。

    面對中控室人員調整大,操作技能有限等現狀,中控室加大了培訓力度。每周定期對操作員進行理論知識培訓;不定期考核及考試;在操作過程中值班領導對其跟蹤指導;定期讓窯操作員進入工作現場,了解學習設備性能,提高操作技能,適應對窯況變化的掌握,正確判斷問題及解決問題。要求操作員規范操作,提高操作水平,加大現場指揮力度。

    鞏固措施

    加強現場對系統問題處理的力度,堅持每班檢查保證系統負壓正常的交接班制度,加強現場管理,對漏風常抓不懈,避免反復;強化中控室的管理,合理匹配風煤料及窯速,保證煤粉充分燃燒,保證各工藝參數的正常;繼續加強進廠原燃材料的質量控制,嚴格遵守質量控制方針,不走回頭路;在穩定的基礎上繼續優化工藝參數,力爭再上一個新臺階;對所有儀表和檢測設備經常維護和校驗,保持其準確性,使生產得到良性循環。

    效果驗證及效益分析

    通過以上措施的實施,到2009年年底兩條回轉窯的窯皮平整,長度適中,窯內耐火材料使用壽命得到大幅度延長。2009年兩條窯安全運行達到330天以上,運轉率明顯提高。按以前每年因更換耐火磚停窯兩次計算,每次停窯7天,按每天榮盛耐材少生產2900噸熟料,熟料利潤100元/噸計算,則兩條窯可節約砌磚費、停窯檢修熟料損失費等費用580多萬元。

    總之,回轉窯的安全運行是水泥企業關注的焦點。該公司通過以上7項措施的實施,最榮盛耐材確保了年度回轉窯安全運行330天,不斷提高了技術創新能力,同時為同類型回轉窯的安全運行積累了寶貴的經驗。

    2018下午3:14 [我要補充]

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